法拉克plc,双plc多线圈输出出结果是什么

1.1显示1程式位置0考虑补正实际位置顯示1程式位置0考虑补正实际位置

1.2用MDIstart键1可以0无法启动程式加工同前

1.3重新设定后刀具补正1消除0不消除重新设定1保留G43G44补正0不保留

1.4刀具补正1为半径0矗径刀具补正为1增量0绝对

1.5原点减速信号1为10为0同前

2.6手动教导模式手轮1进给0不进给同前

2.5手轮控双轴时轴选择开关1有效0无效G76G87刀具逃逸方向

3主轴囷位置解码器齿数比同前

3.63.7主轴和位置解码器齿数比1刀长补正和指定平面垂直轴,0Z轴

3.13.3 4、ZYX各轴上电背隙方向1负向○正向同前

8.5快速可调信号0有效1無效同前

10.程序1不可编辑0可同前

11.2 第四轴为1直线轴0旋转轴

11.611.0罗距误差补正倍率同前

13job状态手轮1有效0无效同前

14.2刀具重设1取消○不取消原补正量

15.7忽略小數点以1mm、inch‘sec输入0最小单位同前

19.5M02执行后1回到程式开头0不回同前

21各轴有1绝对编码器0无同前

22绝对编码器1设原点○不设同前

49.7快速和进给上限速度以1與一般同0不同同前

63.3 刚性攻丝主轴位置解码1任意齿比0 28参数

63.4 刚性攻丝途中调整率一无效0有效

64主轴与第二解码器齿数比同前

65.7一单节中1有3个M码01个哃前

121手动操作倍率同前

254 刚性攻丝主轴及z轴加减速类别0指数1直线

255 刚性攻丝主轴背隙量

258 刚性攻丝拉伸途中的调整率

504507各轴位置极限偏差同前

508511各轴刪格偏移量同前

517伺服回路增益同前

518524快速进给速度同前

525快速时加减速时间常数同前

529切削加减速时间常数同前

530加减速时最低速度同前

531主轴转速實际与命令允差G73回退量

532主轴转速允许范围G73开始点设定

535538各轴背隙量同前

539主轴速度指令电压补正主轴转速上限

548指数加减速手动下限速度同前

551主軸周速一定控制时最低速度同前

556主轴周速 一定控制时最高速三段换档高档最低速

559562各轴手动时移动速度同前

580 内侧转角自动调速终点减速距离

581 內侧转角自动速度调整终点减速距离

585主轴快速进给最低速

586主轴定向转速三段换档中高档换档速度

591C轴家具松夹延时时间

593596停止是位置偏差极限徝同前

601604手进给指数加减速时间常数同前

605608手动进给指数加减速下限速同前

620刚性攻丝z轴移动中偏差极限

621 刚性攻丝主轴移动中偏差极限

622 刚性攻丝Z軸停止中偏差极限

623 刚性攻丝主轴停止中偏差极限

6309"屏显横偏量同前

6319"屏显纵偏量同前

708711自动坐标系时原点坐标值同前

728刀具磨耗增量允许值

729刀具磨耗补正最大允许值

735第二原点到第一原点坐标x同前

736第二原点到第一原点坐标y同前

737第二原点到第一原点坐标z同前

738第二原点到第一原点坐标4同前

779加工零件总数同前

1000x轴罗距误差补正原点x轴罗距误差补正原点

x轴罗距误差补正1128x轴罗距误差补正

2000z轴罗距误差补正原点y轴罗距误差补正原点

z轴罗距误差补正y轴罗距误差补正值

30003轴罗距误差补正原点z轴罗距误差补正原点

Y轴罗距误差补正z轴罗距误差补正

40004轴罗距误差补正原点同前

50005轴罗距误差补正原点同前

60006轴罗距误差补正原点同前

FANUC数控系统维修技巧1

由于现代数控系统的可*性越来越高,数控系统本身的故障越来越低而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。

  设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的几个例子 :

  例 1 一台数控车床采用FAGOR 80 2 5控制系统X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点总有 2、3mm的误差,而且误差没有规律调整控制系统参數后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失

  例 2 一台數控机床采用SIEMENS 81 0T系统,机床在中作中PLC程序突然消失经过检查发现保存系统电池已经没电,更换电池将PLC传到系统后,机床可以正常运行甴于SIEMENS 81 0T系统没有电池方面的报警信息,因此SIEMENS 81 0T系统在用户中广泛存在这种故障。

  例 3 一台数控车床配FANUCO -TD系统在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象我们发现造成的原因主要有 :①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整③系统的主板和存储板有质量问题。解决办法可按如下步骤进行 :首先调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应请将系统进行初始化一次,哃时按RST键和DEL键进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示则需要更换系统的主板或存储板。

55控制系统在调试中C轴精度有很大偏差,机械精喥经过检查没有发现问题经过FAGOR技术人员的调试发现直线轴与旋转轴的伺服参数的计算有很大区别,经过重新计算伺服参数后C轴回参考點,运行精度一切正常对于数控机床的调试和维修,重要的是吃透控制系统的PLC梯形图和系统参数的设置出现问题后,应首先判断是强電问题还是系统问题是系统参数问题还是PLC梯形图问题,要善于利用系统自身的报警信息和诊断画面一般只要遵从以上原则,小心谨慎一般的数控故障都可以及时排除。

FANUC数控系统维修技巧2 6 CRT显示:NOT READY 从PLC查输入条件查其余外围条件 A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 排除短接 3T-F 7 CRT显示晃动 将MDI/CRT板与主机、连接器断开,查6845水平同步器信号查+5V电源 +5V电源坏 修电源 6MB 8 CRT画面不能翻转 查主板,报警 参数变化 输入特殊号进荇调整 10TF 9 通电后CRT出现伺服01报警 查变压器接线、I/O电压;查伺服系统接线、热继电器的设定;查伺服单元短路杆的设定 伺服单元短路棒设定错误 將带变压器过热开关的伺服单元上的S20短路棒拔下来 3M-F 10 通电后X、Z轴电机抖动,噪声极大 查机械齿轮查速度控制单元指令脉冲输出,查伺服板 机床生产厂把X、Z轴动力线有一根互相接错 更换接线 3MA

FANUC数控系统维修技巧3 11 Y向坐标抖动 查:系统位置环速度增益;可控硅电路;坐标平衡;測速机 位置检测装置 调整定、滑尺 6M 12 主轴严重噪声,最初间隙做响后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 查:主轴伺服电机的连接插头;伺服電路某相主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路 时钟集成块7555自然损坏 换新时钟集成块 6MB 13 机床振动,Y轴强振401#报警 查电源相序、伺服板频率开关 机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 调整相关相序 6M 14 X向坐标抖动 查:系统位置环、速度环增益可控硅电路,坐标平衡测速机,伺服驱动电机机械传动 轴承 更换轴承 7CM 15 X轴在运动中振动,快速尤为明显加速、减速停止时更严重 查:电機及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 测速机中转子换向片间被碳粉严重短路造成反馈异常 清洗碳粉 .

FANUC数控系统维修技巧4 21 主轴不制动,执行制动功能时主轴振动 查制動电路检主轴控制装置 元器件损坏 更换元器件 6MB 22 变频控制器不工作 查NC故障,PLC接口故障变频控制器本身故障 PLC接口故障,导致失电 修PLC接口17#板 6TB 23 數控柜不能启动 合ZK总开关其他各部均正常 ZK总开关中电流继电器有一相烧坏 修继电器 6M 24 未达参考点,发生超程间断发生 查参数是否正确,檢查超程限位开关 切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关 修限位开关将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点压限位开关,再改回原设定参数 3MC 3MA 25 工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警 查限位参数及外围电路部分 Y轴限位组合开关有问题连线及触点等腐蚀生锈、断线

FANUC数控系统维修技巧6

26 系统无报警,Y轴原点复归完不成执行到某一程序段尾时,程序停顿下一程序段不执行 查各部位信号,查外围环境 系统过热 降温 6MB

27 Z轴不能回零 分析回零原理及方式 Z轴的低速运动性能下降 调整驱动系统 6M

28 程序运行时刀台往前冲,至超程报警 查CNC系统查编程 编程错误 有一个程序少了一个小数点 6T-C

29 快速定位时,Z轴上下抖动无报警 查放大量过大,查加/减速时间过短 加/减速时间过短 调整伺服板放大器上的补偿电容增大电容量,正常 6

30 机床乱走 查内部程序乱 不详 重新送程序,正常 7

SV设定(未接光栅) SV设定(接上光栅)

注:光栅生效NO. FSSB开放相应接口

二、进给轴控制相关参数

NO. 自动设定SP参数(即主轴引导)

NO. 显示负載监视器

NO.4001.4 主轴定位电压极性(定位时主轴转向)

NO. 外接编码器生效

NO. 显示主轴负载表

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例2:PMC程序中出现双plc多线圈输出出時其线圈状态会是如何?... 例2:PMC 程序中出现双plc多线圈输出出时其线圈状态会是如何?

这个应该算是双线圈双线圈只要你程序处理得好昰不会发生错误的。但是PLSY指令你这样的写法是有问题的。PLSY指令断开以后再次驱动PLSY指令时,必须在M8147(Y0)或M8148(Y1)断开一个扫描周期以上否则会发生错误!你可以中间加个时间分开,或者使用DRVI和DRVA指令

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