液压缸有时不退回是什么问题,是电磁阀和液压缸的问题吗

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图54、图55所示是典型的德国BOSCH压弯机液压系统图和工作状态图由计算机实现程序控制,液压缸位置由一套位移测量系统Y1、Y2进行检测并反馈到计算机,两液压缸A、B的位移同步由两个带阀心位置反馈的伺服比例阀10.1、10.2来控制系统的压力由比例压力阀3来控制。

根据不同的工件厚度、材质、期望的弯角度、上下模嘚编号由计算机计算出速度转换点(上模接触钢板时,位移测量系统Y1、Y2的数值)以及压到期望角度时Y1、Y2的终了数值。

(1)快速下降(I)液压缸A、B依靠压头和上模的自重下降,液压缸的上腔通过充液阀5.1、5.2充油下降运动由比例伺服阀的P B阀口控制。此时液压缸下腔由活塞排踪的油液经差动回路流往上腔,在屏幕上显示Y1、Y2的数值

(2)工进下降(Ⅱ)。比例伺服阀10.1、10.2通过斜坡函数缓冲进入位而关闭,上模缓慢压向工件即到达速度转换点。

(3)加压压弯(Ⅲ)2YA得电,充液阀5.1、5.2关闭3YA失电,差动回路关闭通过比例压力阀3给系统加压,同步和位置控制仍然由两个仳例伺服阀控制液压缸的位置由位移测量系统检测。当Y1、Y2的数值达到终了值时比例伺服阀进入O位,液压缸停止下压

(4)卸压(Ⅳ)。经过斜坡函数缓冲的压力下降比例伺服阀缓慢进入b位,比例压力阀使液压缸上腔保持一定压力

(5)回程(v)。比例压力阀3重新建立起泵压比例伺服閥进入b位,液压缸的运动由阀口PA控制2YA失电,液压缸的上腔通过充液阀5.1、5.2卸压回油

(6)减速停止(Ⅵ、Ⅶ)。经过斜坡函数缓冲比例伺服阀缓慢回到。位液压缸停止在位(Ⅶ)。

某公司进口的型压弯机(上、下模长4m压头压制力SMN),其液压系统和伺服放大电路板是公司的产品控制系統是荷兰DELEM公司的。

该设备已运行3年多在加压压弯过程时B液压缸突然出现高频低幅颤抖,屏幕上的Y1、Y2数值闪烁泵出口的压力表指针剧烈振荡。这时若松开脚踏开关液压缸停止,颤抖也消除再踩下脚踏开关,又开始抖动液压缸在抖动中缓慢下行,当Y1、Y2达到压制终了值時抖动停止,并正常返回到上位

可见,液压缸B在加压压弯时出现高频抖动其他过程正常,而液压缸A正常

3.故障原因分析与排除

根據故障现象,绘出故障分析框图如图56所示。

虽然泵出口压力表指针剧烈振荡但液压缸A无抖动现象,应排除泵源及比例压力阀引起的抖動故障原因应在B液压缸及其对应的液压元件和电气系统上。由于电气检测比较容易首先对电气回路进行检查,检查时没发现电路断路囷接触不良现象又更换了伺服放大板,故障没有排除液压缸在其他动作时运行平稳,在上位停止和关机状态下无下滑现象初步判断液压缸本身无明显故障。液压缸的高频颤抖应该是阀10.2在a位小流量控制时频繁开关引起的由于在其他过程时,从Y1、Y2的数值观察液压缸A、B嘚同步性很好,之所以再加压压弯时颤抖是因为在这一过程中,位移传感器Y2检测油缸位移失常计算机不断给出纠正指令给阀10.2,因而液壓缸颤抖

分析压弯机加压压弯时的液压回路,由速度转换点进入慢速加压压弯过程中伺服比例阀10.2由O位进入a位,阀的开口量较小PB导通,2DT得电阀5.2关闭,压力油进入液压缸B无杆腔;3DT失电锥阀8.2关闭,液压缸B下腔的油液经背压阀9.2和伺服比例阀10.2的B-T口回油箱安全阀6.2始终关闭。

洇其他过程液压缸A、B的同步很好基本上可以排除阀10.2有故障。

若是阀5.2关闭不严或卡塞液压缸上腔的压力将建立不起来,这将影响整个系統的压力建立进而导致液压缸A的动作失常,可见阀5.2工作正常。

假设锥阀8.2关闭不严或卡塞造成背压阀9.2短路,因有杆腔的回油流量较小背压会很小,这样液压缸在进入加压压弯时动作过速突然下降,与故障现象不符

经检查,安全阀6.2无问题

因此可以判断故障原因是:背压阀9.2调整的背压偏低引起液压缸位移变化反常,导致伺服比例阀10.2频繁的开关引起故障于是用测压胶管和压力表从压力检测点C2测压力,发现加压压弯时压力表指针在10~14MPa振荡松开阀9.2锁紧螺母,用螺钉旋具顺时针慢慢拧调压丝杆液压缸颤抖变得轻微,压力表摆动减缓當背压调到13MPa时,液压缸停止颤抖压力表指针平稳。机床恢复正常工作运行平稳,故障排除

机床长期投入使用,元件存在着正常的磨損、弹簧刚度的变化、密封件的密封性能变化等都会引起系统内参数发生变化使控制信号与反馈信号的偏差增大,导致闭环控制系统的振荡使系统不能稳定工作。通过调整系统内参数可以使系统稳定工作

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