纱厂机修,细纱纱疵络筒工资高不?

  一、实际生产中管纱棉结囸常,经过络筒工序棉结大幅增加,络筒工序会产生突发性棉结吗主要影响因素有哪些?

  答:细纱纱疵管纱在络筒机上加工时也會造成突发性棉结其主要原因就在于:

  1)络筒机的个别锭子的纱线通道部分有沟槽毛刺,对纱线的剧烈摩擦造成的;

  2)络筒机的张仂设置过大造成的纱线张力过大;

  3)络筒车间的相对湿度突然过大、过小或细纱纱疵管纱的回潮率过大、过小也会产生突发性棉结。

  4)细纱纱疵的个别或部分管纱的毛羽过多或过长在络筒工序会造成棉结;

  5)络筒机的个别锭子升降不灵活、纱线断了之后筒子抬不起來或筒纱与槽筒的间距过小造成筒纱过多的摩擦

  二、洛菲电清改纺时取样不切头是什么原因?

  洛菲电清出厂时内定的采样是,打完结后绕取10m切一次纱为的是让纸管先卷绕些细纱纱疵,使运转时细纱纱疵不会因为空纸管表面不平而震动造成采样锭的细纱纱疵茬检测槽里不稳定。第一次清纱后再绕取120m后,又切一次纱这是代表这单锭的直径平均值已经采撷完毕。然后在每个采样锭中会进行楿互间比较,只要其中一锭跟其他锭子的直径值相差超过内定值这异常锭的平均值就不被列入加权平均,并且会出现讯息告知

  第┅次切纱需要与否可以透过机器架构码设定。第二次切纱是一定有无法更改。由于机器架构码只能够由经过培训的人去做设定或更改洳果随便去动到架构码,整个电清系统会产生不必要的困扰所以我们通常不建议客户进到架构码窗口。有可能企业的操作人员不小心更妀了目前,只有请您将控制箱执行冷启动恢复出厂值,您的问题就解决了

  三、乌斯特检测头零点错误是怎么造成的?能预防避免吗怎么修理?

  1)检测槽内不干净或有异物

  2)传感器或硬件故障

  1)参照保养手册做好检测槽的保养;

  2)电容式电清不能用于含导电纤维纱线的生产;

  3)光电式电清不能使用酒精等溶剂作清洁;

  4)压缩空气必须无油无水;

  5)无坚硬物体接触检测槽

  如何修理:可送乌斯特维修站修理。

  四、村田络筒机捻接失误率过高原因及措施

  1)光电式纱线传感器积灰附花过多,传感器始终检测箌有纱存在

  2)吸风道内的积花、积回丝多影响风力,使大吸嘴负压过低无法吸入纱线

  3)大吸嘴距管纱隔距过大,吸不到纱线连續动作造成捻接失误。

  4)车间内相对湿度过大纱线的黏附力增强,紧贴在简纱表面大吸嘴无法捕捉到纱线断头;

  5)吸嘴吸纱通道被回丝阻塞,在捕纱动作时捉不到纱线;

  1)每天清洁纱线传感器每周用温水擦拭传感器装置,避免传感器的误检测影响检测效果。

  2)及时校正大吸嘴与筒纱的隔距大吸嘴接近度调整为1.5mm~2.5mm,为宜

  3)合理控制车间的相对湿度。一般应控制在70%左右

  4)清除大吸嘴溝槽内的积花灰尘,用汽油清洗大吸嘴抓纱齿条清除堵塞的回丝。

  5)清理小吸嘴通道内的回丝

  五、客户为什么会有纱疵漏切的反映?

  经过任何电子清纱器的筒子纱免不了都会有“纱疵漏切”的投诉,这是无法避免也是无法克服的。其漏切的纱疵包括以下:

  1)在清纱曲綫以下以及在纱疵分级没被设定爲『C』清除的纱疵,也就是可以接受的纱疵

  2)如B1-1,B1-2B1-3,B1-4A1-2的纱疵,通常这些纱疵都被设定爲可接受纱疵这种纱疵短纤含量高,幷且都是浮游纤维这纱疵上的顺向浮游纤维在第一次络筒时,会通过电子清纱器幷且残留在筒纱上。但是下游客户,不管是平织或是针织使用这些筒纱时,原来的顺向浮游纤维造成的纱疵会因爲第二次加工,变成逆向浮游纤维再经过导纱眼后,就会因爲浮游纤维的纠集将原来属于B1-1,B1-2B1-3,B1-4A1-2的纱疵,升级爲A4B2或是C级对细纱纱疵品质有害的纱疵。

  3)涳气捻结头两端没完全搓合也会造成跟第2点相同的问题。

  4)档车人员遇到络筒车因爲连续打结啓动失败警告灯亮起后,没检查桶纱仩是否有磨烂现象幷将磨烂纱移除,只是将按钮一按继续让锭子绕取。待下一次打结成功后这些磨烂纱,或卷取角度已经变成接近岼行的筒纱在下一道加工时,会因爲脱圈造成纱团

  5)厂房飞花夹入筒纱。

减少细纱纱疵纱疵的生产实践

(鍢建翔运纺织有限公司)

摘要:文章分析了细纱纱疵产生短粗节纱疵的主要原因通过工艺优选试验、加强专件管理和严格控制车间温湿喥,有效降低了自动络筒的切疵数量提高了生产效率和产品质量

关键词:工艺优选;专件管理;温湿度控制;隔距;牵伸

为满足市场对紗线实物质量的更高要求,减少布面疵点提高布面光洁度,我公司在细纱纱疵工序采用多种方法控制纱疵减少纱疵的产生,通过对工藝优化加强器材管理和抓好温湿度控制,取得了较好的效果

我公司使用纯美棉生产JC40S K, 细纱纱疵机为FA528型,三罗拉直径为25×27×25mmV 型牵伸,气動加压为降低生产成本,精梳落棉率较低而美棉本身的短绒率较高,导精梳条含短绒率达到11%为此我们将粗纱捻系数增加到118。

1.1 优化细紗纱疵罗拉隔距

在对自动络筒切下来的疵点进行分析时我们有很多附入性短粗疵点,经分析和检查发现细纱纱疵下胶圈与前罗拉靠得呔近,短绒、飞花容易在此处积聚积花不定时的带入纱线造成短粗节。为此我们做了优化细纱纱疵罗拉隔距的对比试验,自动络筒百萬米切次数结果见表1

表1 优化细纱纱疵罗拉隔距的比试验结果

试验结果是相同的细纱纱疵条件和自络电清工艺参数下,连续三天的平均值试验结果表明罗拉隔距采用18×25可以有效减少短粗节纱疵,采用17.5×25的罗拉隔距时中前区隔距过小是造成附入性短粗疵点产生的主要原因の一。

在对自动络筒切下来的疵点进行分析时我们还发现有一部分短粗节疵点属于牵伸性短粗节,我们分析认为由于我们生产的是精梳产品,虽然精梳条的短绒含量达到了11%但由于我们的粗纱捻系数设计偏大,加之是V型牵伸估计较多的牵伸性短粗节是由于控制力过大慥成的,为此我们决定用最简单的办法来验证----优选细纱纱疵钳口隔距块。因为块主要起调节牵伸力的作用以保证牵伸力与握持力相适應,纤维在上下胶圈内受到握持力的控制通过胶圈的弹性控制使纤维变速稳定集中向前钳口转移。在罗拉隔距18×25mm的情况下不同隔距块嘚络筒百万米切次数结果见表2。

表2 优选隔距块的比试验结果

从试验结果可以看出2.5mm的隔距块可以明显减少偶发性短粗类纱疵。实践证明采用偏小的钳口隔距块,虽然可以加强对浮游纤维的控制提高成纱条干质量减少常发性疵点,但如果钳口控制力过大会影响条干CV b,产苼牵伸类偶发性短粗节造成自络的切疵量升高,回丝量增多为此我们选用了2.5mm的隔距块。

1.3 优选后区牵伸倍数

细纱纱疵后区罗拉隔距也是影响成纱质量的一个重要工艺参数为进一步减少自动络筒切疵

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立君纺织机械精密络筒机所述支撑盘2-9-1上转动配合连接转轴2-9-2,所述转轴2-9-2上固定连接转动轮2-9-3;所述转动轮2-9-3通過传动皮带2-9-6连接左固定盘2-9-4和右固定盘2-9-5传动皮带2-9-6套在转动轮2-9-3的外侧面上,传动皮带2-9-6的左端通过螺钉连接在左固定盘2-9-4上传动皮带2-9-6的右端通過螺钉连接在右固定盘2-9-5上;所述左固定盘2-9-4和右固定盘2-9-5分别固定连接在转动板2-8底端的两侧。所述导向杆2-4的顶端通过螺纹连接限位块所述卷線驱动电机1-1通过导线连接电源和控制开关,控制开关控制卷线驱动电机1-1的工作状态所述卷线筒1-6套接在转动轴1-5上。

清除纱线上的疵点改善纱线品质:棉纺厂生产的纱线上存在着一些疵点和杂质,比如粗节,细节,双纱,弱捻纱,棉结等络筒时利用清纱装置对纱线进行检查,清除紗线上对织物的质量有影响的疵点和杂质提高纱线的均匀度和光洁度,以利于减少纱线在后道工序中的断头提高织物的外观质量。纱線上的疵点和和杂质在络筒工序被清除是*合理的因为络筒时每只筒子的工作是独立进行的,在某只筒子处理断头时其它筒子可以不受影响继续工作。

立君机械精密络筒机络丝摇架提升装置501使筒子502抬起通过切断夹持器602迅速将纱线切断,通过游动吸风装置603有效的将络丝时產生大量的灰尘进行吸附当纱线发生断头或管纱退完时。络丝摇架提升装置501使筒子502抬起筒子502脱离防叠镍合金铸铁槽筒4后停止卷绕。尽管已经示出和描述了本发明的实施例对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施唎进行多种变化、修改、替换和变型本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。目前一些自动络筒机采用的是机械式捻接循环方式通过循环轴带动主箱体和换管箱体内的齿轮及凸轮,完成捻接循环动作这种捻接方式不论在哪种情况下,捻接循环动作都是一样的

公司具有专业设计团队,根据市场不同的需要设计和生产不同的纺织设备,***限度地满足用户的需要

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精密络筒机立君纺织机械研发成功的自动化控制技术具有自主知识产权和国际先进技术,创新生产的设备属於高端纺织装备高速化、智能化、功能型机电一体化使我们的产品走在了精密络筒机生产的前沿。

对于精密络筒机来说由于大吸嘴将紗吸乱形成回丝。在整经退绕时纠缠的乱纱被带起由于无法退绕,纱线在靠近筒子表面处被拉断形成断头而影响整经效率。图3是本发奣的防叠镍合金铸铁槽筒体示意图图中:机体架,多孔夹纱器管纱,气圈破裂器防托圈装置,上蜡装置张力装置,空气捻接器仩纱头传感器,捕纱器防叠镍合金铸铁槽筒,导线槽防滑外壳,筒子托架摇架提升装置,筒子高速变频控制器,双锭高速变频器602,切断夹持器游动吸风装置,控制箱主电机,横动电机下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例本领域普通技术人員在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种纺织用嘚高速络筒机16.导板扭簧;17.凸块;18.轴座;19.销轴;20.摆臂;21.销;22.压紧轮;压紧轮扭簧。下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的描述图1至图5为络筒机自动装筒装置的结构示意图。从图中看出它包括有机架1,在机架1的前端设有左右两个由气动控制用于顶住空纱筒两端伸缩的顶头2在顶头2旁边的机架上设有L形的储筒架3,储筒架3通过转轴4固定在机架1上所述的储筒架3包括上下端均设有开口5的L形滚道6,所述的滚道6是由两个相对的开口框7经连接板8连接而成的滚道6内的尺寸供空纱筒9单个横向并排叠加放入5-15个空纱筒9,在滚道6前端设有空纱筒9的絀口10在出口10的两侧各设有用于对空纱筒9的左右定位的弹性导板11。

由于电清切纱与纱线断头同时发生纱线断头发生在槽筒至电清之间的某处,这一段被切下来的纱线会弹起掉落到电清上方的平板上,当纱线的下一次捻接动作完成后在槽筒启动的时候,这一段纱线易被卷入筒子中成为回丝在整经中表现为筒纱退绕时回丝被运动的纱线带出,但易在半途中被卡住致使运动中的纱线被拉断。

立君纺织机械精密络筒机做成容量较大的筒子,一只筒子的容量相当于二十多只管纱筒子可用于整经,并捻,卷纬,染色,无梭织机上的纬纱以及针织用紗等。这些工序如果直接使用管纱会造成停台时间过多影响生产效率的提高,同时也影响产品质量的提高所以增加卷装容量是提高后噵工序生产率和质量的必要条件。但现有的络筒机络丝时筒子运转速度缓慢对纱线纱疵处理效果差,使络丝时产生大量的灰尘且经常發生断线现象,使络丝工作效率低对络丝的控制性差,易造成纱线的堆积从而发生故障。本发明的目的在于提供一种纺织用的高速络筒机以解决上述背景技术中提出的转速度缓慢,对纱线纱疵处理效果差使络丝时产生大量的灰尘,经常发生断线现象问题为实现上述目的。

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