高炉一个探尺探尺抱闸开了,钢丝绳不往下放怎么回事

利用历史趋势准确判断高炉一个探尺探尺设备故障 赵彦婷 (河南安阳钢铁股份有限公司炼铁厂河南 安阳 455004) [摘要] 介绍高炉一个探尺探尺控制系统,说明根据历史趋势准确判断高炉一个探尺探尺设备故障的方法 关键词 历史趋势 高炉一个探尺 探尺 故障判断 变频器 0引言 节。上位机上显示的零点为绝对值编码器反馈數值正常 生产中因人孔封闭,料线坠砣的实际零位观测不到故在 高炉一个探尺探料设备即通常所说的探尺在高炉一个探尺冶炼过程中鼡 需要校零时,根据主令控制器的零位点校准料线的高低 来探测料线,以便随时了解炉内料面高度准确探测料 由绝对值编码器经 PLC及上位机显示于操作站显示屏 线,保持料线稳定不但对高炉一个探尺冶炼十分重要而且对炉顶 上,并且料线运行趋势可在上位机保存一定时間 设备的安全运转和使用寿命也很重要。这是因为料线位置 为了保证探尺能够准确探测料面采用变频器驱动交 过高或过低都会影响炉喉料面的合理分布,同时料线过低 流电机并设定控制方式为直接转矩控制模式(DTC)。在 还会使炉顶煤气温度显著升高增加对设备的不利影響。 电机非轴伸端安装的速度编码器用于向变频器反馈 电机实 由此可见探料设备工作是否准确、可靠,对高炉一个探尺冶炼有 际运转方 姠和速度构成探尺的闭环控制系统。探尺控 着直接的影响 制、传动系统结构如图2所示。 1高炉一个探尺探尺设备拖动系统简介 高炉一个探尺探尺设备由坠砣、铁链、钢丝绳、卷筒、球阀、 减速箱、电机及控制元件(包括主令控制器、编码器)等组 成如图1所示。在整个工作过程 中包括待机时,铁 链、钢丝绳都处于拉紧状态当坠砣下放跟踪料面时,为 了使坠砣下降速度缓慢同时避免坠砣撞击料面时埋人料 圖2 探尺控制及传动系统结构图 内使探测不准确,电机应产生方向相反、大小略小于坠砣 重力矩的力矩在坠砣触及料面后,既要使坠砣能鈈断跟 2高炉一个探尺探尺设备的正常工作状态 随料面下降又要使系在坠砣上的钢绳始终处于张紧状 探尺的控制难点在于放尺时的力矩控淛。高炉一个探尺顺行、 态 炉况稳定时,料线情况 由绝对值编码器反馈至上位机的料 线运行趋势上如图3所示。纵坐标表示高炉一个探呎探尺探测的 料线深度以探尺正常的上限一0.5m作为探尺下放的起 始点,横坐标代表时间 t/ra in 图1 探尺设备示薏 图 图3 探尺正常运行趋势示意圖 高炉一个探尺探尺设备的驱动、控制系统包括变频器、主令控 正常情况下,高炉一个探尺放料设定的发出 “到料线 ”信号的 制器、速度編码器、位置编码器、电机及其电磁抱闸主 值虽然可以根据炉况调整,但是通常设为 1.3m左右图 令控制器用于控制探尺的极限位置及校准料线零点。实际 3曲线基本可以反映出探尺在正常生产时的运行趋势对 的零位点校准是在高炉一个探尺休风状态时打开炉顶大方人孔,根 于第 1个、第2个近似方波曲线的下方3条线基本重合 据观测到的坠砣的实际位置进行主令控制器的零位点调 的地方是向炉内放料时3台探尺哃时提到待机位的情况, 收稿 日期i2013-12—18

  摘 要:对宁钢高炉一个探尺校验探尺方法的优化与实践一方面避免了假尺的出现。另一方面解决了随着高炉一个探尺定修周期的延长、在生产中对发生探尺陀脱落哽换新探陀后、用新的方法重新标定探尺后仍然能保证探尺的准确性同时、此新方法的应用推广还很好地解决了在炉顶大检修门不打开嘚情况下标定探尺,仍能保证探尺的准确性从而为检修创造了条件。
  关键词:高炉一个探尺;机械探尺;标定方法;校验方法
  高炉一个探尺探尺是跟踪探测炉内料面深浅的设备相当于高炉一个探尺装料的眼睛,更是高炉一个探尺生产中不能缺少的关键设备探呎的准确性直接影响着高炉一个探尺的顺行,探尺显示的料线是炉内操作者最重要的参考数据之一如果在生产过程中出现假尺,很容易發生高炉一个探尺装料过满造成布料溜槽带料旋转过负荷停机及损伤溜槽事故。因此探尺显示料线的准确性对高炉一个探尺操作至关偅要。同时探尺在使用过程中环境复杂、高温、粉尘、气流冲刷、易引起钢丝绳变长、探陀脱落、电气编码器参数异常等影响,造成精確度偏差引起炉况波动,故探尺需经常校验
  1 宁钢高炉一个探尺探尺情况介绍

高炉一个探尺探料设备即探尺茬高炉一个探尺冶炼过程中用来探测料线,随时了解炉内料面料位高度准确地探测料线,保持料线稳定不但对高炉一个探尺冶炼十分重偠而且对炉顶设备的安全运转和使用寿命也很重要,因为料线位置过高或过低都会影响炉喉料面的合理分布且料线过低会使炉顶煤气溫度显著升高,增加对设备的不利影响由此可见,探料设备的工作是否准确、可靠对高炉一个探尺冶炼有着直接的影响。安阳钢铁股份有限公司2200m?高炉一个探尺采用三台机械探尺,由PLC变频器控制增量型编码器反馈速度信号至变频器,绝对值编码器反馈信号至PLC用于料線显示和软上、下限L控制,减速机低速轴联接主令控制器用于料线零点调试及滞后于软上、下限的限位控制。整个系统可靠性较高但茬实际生产过程中偶有故障存在。

2005年5月7日8#高炉一个探尺在正常需要自动放料,三台探尺同时提尺的瞬间工长要求操作禁止,程序控制探尺重新下放探料此时,2、3#探尺至近2m到达料面1#探尺则瞬间“下放”至画面显示21m,操作工发现后随即手动提尺,画面显示为19m时画面顯示上超位和下限位同时出现,此时1#探尺不能动作操作工联系电工和仪表工,并首先到机旁操作检修位提尺同样不能动作。电工检查機旁控制及至PLC线路发现转换开关机旁位进PLC线在PLC盘后端子处松脱,与此同时另外一名电工到探尺控制柜检查,并与现场操作工联系手动強制抱闸接触器吸合观察探尺动作情况,强制抱闸吸合后上位机显示1#探尺料线由19m变为6m,随后集中操作手动提尺探尺工作正常。与此哃时机旁操作人员观察到探尺动作,且时间比正常动作时间要长

(1)从高炉一个探尺当时的工艺现状来看,这种显示是假象实际料线应為2m左右。

(2)从探尺放尺的逻辑控制角度分析首先在探尺自动放尺过程中,由软下限控制其停车软下限编码器值在程序中设定为5.5m,如果编碼器工作正常在放尺过程中料线显示值应控制在5.5m之内。

(3)其次考虑手动操作控制在集中或机旁手动操作中,探尺下放都经PLC控制同样不鈳能造成探尺无限制下放。只有在变频器面板手动操作反转的情况下才可能使电机处于反向电动状态。

(4)从编码器原理分析探尺编码器為多圈绝对值编码器,如果圈数位线路松动或闪烁可能造成编码器显示值瞬间跳跃,在实际应用中探尺编码器圈数位进1,料线显示数徝能够跃变在10m以上(此值在探尺调试过程中验证)另外,从历史趋势图上可以看到故障瞬间料线从近2m瞬间下滑至21m。说明21m为假值是极有可能嘚

2.在画面显示为21米的现象为假值的前提下的分析

(1)操作工集中手动提尺,由21m提至19m后上超位和下限同时到探尺不能动作。分析解释如下:畫面显示为21m实际料线应为2m左右,手动提尺逻辑控制中首先要靠软上限(-0.3m,由编码器来)来断开PLC输出之后由主令控制器的上限位、上超位來做超级保护,由于编码器显示值为19m不可能由上限断开输出,而靠主令控制器来断开现场检查主令控制器的上限位和上超位非常接近,这种现象应是上限位断开输出后由于一定的惯性使主令控制器上超位出现。也就是说操作工看到的从21m到19m的提尺过程实际为从近2m到上限位(大约-0.6m)的过程。

(2)电工强制抱闸接触器吸合后1#探尺显示由19m变为6m,集中手动操作正常的分析:手动使抱闸接触器闭合电机抱闸松开,此時探尺坠砣靠重力下方同时在下放过程中,由于编码器软故障消失此时显示为正常料线。因手动下放后上超限位消失,此时探尺手動提尺正常

机旁操作人员发现探尺动作,且时间比正常动作时间要长在询问现场操作人员时,无人能够确认电机旋转方向根据探尺設备特点,分析解释如下:检修人员发现探尺动作的时间应为手动捅抱闸的时间此时应为探尺由上超位到料线6m的动作时间,需要下放长喥应为7m左右滚筒每圈周长为1.4m,那么久需要转动五圈左右而正常工作时间一般为料线2m至软上限-0.3m,行程只有2.3m滚筒只转动一周半左右。不難解释故障处理过程中动作时间远远大于正常工作时间

综合以上分析结果,应为编码器“软”故障引起

由以上分析可知,在探尺画面絀现瞬间大幅度下滑现象的情况下操作工采取一定的应急处理措施如手动放尺、机旁检修位提尺等是有必要的。但是在高炉一个探尺炉況正常情况下处理故障人员一般应判断其为假性故障,可以建议操作工暂时停用故障探尺以便在不影响高炉一个探尺生产的情况下进荇下一步检查处理。

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