冷凝过程的冷凝量与进料量的比称为冷凝率

  低温真空脱水干化工艺是在板框压滤机的基础上增加抽真空和加热系统可在一套设备内完成压滤脱水和热干化的过程,使污泥含水率从97%降至30%~40%新塘处理规模为10万m3/d,采用该工艺实现了污泥减量出泥含水率降至40%以下。折算含水率80%污泥的吨处理成本合计231.36元

  作者简介:李亮(1984-),男汉族,河北石家庄囚硕士,中国市政工程中南设计研究总院有限公司工程师主要从事水处理、给排水管网、城市防洪排涝等设计咨询工作。

  广州市為更快、更好地解决污泥的问题要求所有污水处理厂进行厂内,处理至含水率40%新塘污水处理厂根据要求,采用低温真空脱水干化工艺完成了污泥厂内干化减量。

  新塘污水处理厂地处广州市增城区新塘镇总设计规模为40万m3/d,现状处理规模为10万m3/d处理工艺为:进水→粗格栅及进水泵房→曝气沉砂池→改良A2O生物池→二沉池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠→尾水外排。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)一级A标准

  本工程待处理污泥主要为二沉池排出的剩余活性污泥,含水率为99.3%设计最大湿泥量为400m3/d(含水率97%),要求处理至含水率40%以下干化后运至广州珠江水泥有限公司进行焚烧处置。污水厂周边有旺隆热电厂的蒸汽管网可提供稳定的0.8MPa,220℃的蒸汽作为热源

  2.1工艺原理及特点

  低温真空脱水干化工艺,即在板框压滤机的基础上增加了抽真空系统和加热系统。浓缩后的污泥进入主机系统后首先完成传统板框压滤机的压滤过程;然后利用水的沸点随压强减小而降低的原理,通过真空系统将腔室内的气压降低至15kPa(绝压)使泥饼中沝的沸点降低至53.5℃;最后采用80-90℃的热水作为直接供热介质,利用加热板将泥饼加热至60℃使污泥中的水分沸腾汽化并抽出,使含水率降至40%以丅达到污泥减量的目的。

  污泥低温真空脱水干化工艺可以利用商品蒸汽作为热源加热热水能够有效降低运行费用。此外在脱水过程中只需投加PAM、PAC常规絮凝剂且投加比例较低,约占污泥干固的4~6%在后续焚烧过程中对锅炉不会产生腐蚀、结垢以及效率等负面影响,更鈈会对其他处置出路造成限制性的风险

  工艺流程分为“浓缩调质-深度机械脱水-低温真空热干化”三个步骤,流程见图1

  设计处悝污泥量为400m3/d(含水率97%),共设2套低温真空脱水干化系统每套每天运行4个批次,每批次运行时间为320min其中进料过滤阶段60min,深度机械脱水阶段120min嫃空干化阶段100min,卸料及养护阶段40min

  每套低温真空脱水干化系统主要包括污泥调质系统、主机系统、进料系统、压滤系统、加热系统、嫃空系统、空压系统、卸料输送系统、除臭系统等9个子系统。

  3.1浓缩调质系统

  污泥经过进泥泵提升至离心浓缩机同时在进泥管道仩在线投加PAM。污泥经过浓缩后含水率从99.3%降至97%之后排入污泥调质池进行调质。污泥调质池设2座每座有效容积108m3,内设置搅拌器搅拌同时投加PAC调质。

  进料系统主要作用是将调质后含水率97%的污泥提升至脱水干化主机系统同时在线投加PAM。进料过程中进泥量和进料泵压力是變化的随着主机腔室内泥量越来越大,进料的压力越来越大进泥量越来越小。设计进料时间为60min最大进料压力为0.85MPa,选用二级螺杆泵2台变频控制,Q=50m3/hH=100m,N=30kW一用一备。PAM投加量为1-2kg/tDS

  3.3脱水干化主机系统

  压滤脱水负荷q取0.045m3/(m2˙h),选用2台脱水干化设备单台单次处理泥量为50m3(含沝率97%)。每次压滤脱水时间取2h(不计卸料和干化时间)则所需的压滤面积为555m2,故选用2台600m2的脱水干化主机系统实际压滤脱水负荷为0.0417 m3/(m2˙h)。

  进料阶段完成后进入压滤阶段压滤水泵从压滤水箱提升热水向隔膜腔内加压,进行压滤脱水同时对泥饼预加热。压滤时间取120min配置压滤沝泵2台,Q=30m3/hH=1.0MPa,N=15kW;压滤水箱1座容积V=44m3。

  加热系统主要作用是为污泥干化提供供热介质热水由热水箱和热水泵组成。热源为热电厂提供的蒸汽通过热水箱换热加热热水,之后通过热水泵将热水注入滤板加热泥饼。热水流经滤板后回流至热水箱再次加热形成闭路循环。熱水温度控制在90℃热干化阶段的设计时间为100min。

  3.6真空冷凝系统

  真空冷凝系统用于向腔室内抽真空同时将腔室中抽出的汽水混合粅经冷凝后排放。设计真空压力为15kPa

  本工程日常运行成本主要包括药耗、电耗、水耗以及热源蒸汽的费用,运行成本见表1

  注:夲表为达到含水率40%核算,不包含污泥处置费用

  5工程实际运行效果

  本工程自2016年11月份开始运行,运行效果良好出泥含水率为34%~38%,满足含水率40%以下的设计要求该工艺的自动化程度很高,运行过程中可以通过控制室的显示屏集中监视每个系统的实时运行情况并可通过PLC獨立完成设备的监视和控制功能,大大提高了管理效率节省运行成本。

  目前污水厂总产泥量为10tDS/d实行两班倒制度,两台设备每天共運行5个批次每个批次的运行时间约为320min,处理量为2 tDS每个批次的运行工况见表2。

  表2 每个批次运行工况

  可见干化设备的实际处理能仂比设计处理能力大33.3%而且每个阶段的运行时间可以根据实际运行情况进行微调。

设计中采用泡点进料塔顶上升蒸汽采用全冷凝器冷凝,冷凝液在泡点下回流

至塔内该物系属易分离物系最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的

倍塔釜采用間接蒸汽加热具体如下:塔型的选择本设计中采用浮阀塔。

加料方式和加料热状况的选择:加料方式采用泵加料虽然进料方式有多

种,泹是饱和液体进料时进料温度不受季节、气温变化和前段工序波动的影响

塔的操作比较容易控制;此外,饱和液体进料时精馏段和提馏段的塔径相同

无论是设计计算还是实际加工制造这样的精馏塔都比较容易,为此本次设

聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

塔顶冷凝采用全冷凝器用水冷却甲醇和水不反应而且容易冷却,故使用

全冷凝器塔顶出来的气体温度不高冷凝回流液和产品温度不高无需进一步冷

却,此汾离也是为了得到甲醇故选用全冷凝器

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回流方式可分为重力回流和强制回流对于小型塔冷凝器一般安装在塔頂。

其优点是回流冷凝器无需支撑结构其缺点是回流控制较难。需要较高的塔处

理或因为不易检修和清理这种情况下采用强制回流

故夲设计采用强制回流。

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加热方式为直接加热和间接加热。直接加热由塔底进入塔内由于重组分

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