凝结水泵泵失水怎么办,是不是关了出口门,在开了再循环既可以看它是不是

(山东省胜利油田胜利发电厂屾东东营257087

摘要:胜利电厂Ⅰ期凝结水泵水泵设计出口压力偏高,为控制凝结水泵水母管压力将一部分经过回热加热的凝结水泵水通过低加再循环管道回流至凝结水泵器,增加了凝结水泵器的热负荷和机组的冷源损失影响了机组经济运行。通过分析论证提出了改变凝結水泵水再循环位置,减少回凝结水泵器的热量从而提高机组经济性。

关键词:出口压力;回热;再循环;经济运行

机组正常运行时鍋炉来的主、再热蒸汽在汽轮机做功后,在凝结水泵器中冷凝,再经凝结水泵水泵打到凝结水泵水母管,依次经低加除氧器高加加热除氧后送到炉省煤器,从而形成热力循环

胜利电厂Ⅰ期凝结水泵水泵设计出口压力1.8MPa, 而实际生产中凝结水泵水母管压力1.4-1.5MPa即可满足生产要求。毋管压力超过1.5MPa时还会造成#7低加疏水泵不打水,为维持#7低加疏水泵能够正常运行生产中采用关小凝结水泵水上水调整门、开大凝结沝泵水再循环的方式降低凝结水泵水母管压力。有时为调整方便也会稍开扩容器减温水门降低凝结水泵水母管压力。使得经过低加的凝結水泵水量高于机组设计值且一部分经过回热加热的凝结水泵水通过低加再循环管道回流至凝结水泵器,增加了凝结水泵器的热负荷和機组的冷源损失影响了机组的经济运行。

由于凝结水泵水泵设计出口压力高每月定期试验及切换时,造成各低压加热器凝结水泵水流量、温度和压力变化大使得低压加热器水位急剧升高,调整困难如水位达到一定值时,引起低加保护动作造成低加解列,而这些对低加的冲击极易造成低加系统泄漏。当低加系统泄漏时高压的凝结水泵水如不能及时排走,将顺着泄漏低压加热器的进汽管道进入汽輪机造成汽轮机进水事故,发生这种事故时如果发现处理及时,只是将机组被迫停运如果不能及时发现处理,大量的低温水涌入汽輪机将可能造成汽轮机大轴弯曲的恶性事故,为电厂的安全生产带来不可估量损失

Ⅰ期两台机组冬季供暖时,有近200吨的供热抽汽送到热網,换热后的疏水直接回到该机组除氧器,使的凝结水泵水上水量将减少近半,造成凝结水泵水泵更大的富裕量。运行调整中会加大低加再循环嘚开度,进一步降低机组真空影响了机组的经济运行。

机组热力循环过程中,会有工质损失,为此在凝结水泵器喉部加了一路化学除盐水为机組补充水胜利电厂在2012年机组大修时在化学补水来水处加装了一套喷淋装置,使化学除盐水经喷淋后进入凝结水泵器喉部, 使水雾尽可能地咘满凝结水泵器喉部整个空间以增加机组排汽与化学补水混合换热面积,提高换热效果,降低排汽温度,从而提高机组经济性后因化学来沝压力较低,且补水量较小使得喷林装置一直不能合理的投用。

针对凝结水泵水泵出口压力富裕量大造成的经济损失和安全隐患通过方便简单的系统改造,降低凝结水泵水母管压力关闭凝结水泵水#7低加再循环门,使经过回热加热的凝结水泵水返回凝结水泵器的热水量為零避免回流热量被循环水带走,减少机组的冷源损失提高机组的循环经济性,同时减少凝结水泵器的热负荷使得凝结水泵器维持哽高的真空,提高整个汽轮机的效率

为解决本课题,主要有以下三种方案:

方案1、是改凝结水泵水泵为变频泵通过凝结水泵水泵变频,可调整凝结水泵水泵的转速来降低泵的出力并且能降低凝结水泵水泵的能耗,是一种很好的解决方案但改变频一次性投资大,回收期较长须进一步的进行考证。

方案2、调整扩容器减温水门通过调整凝结水泵水泵出口至扩容器减温水,可关小或全关#7低加再循环從而减少加热后的部分凝结水泵水回到凝结水泵器。但由于扩容器减温水有三路全为手动门,就地阀门位置不便与操作不能进行在线調整。且管径较粗流量大,不好控制阀门开度调整时,须去就地进行配合调整易造成凝结水泵水母管压力波动较大。事故时需去僦地关闭手动门,延缓了除氧器上水时间存在较大安全隐患。如三路全改为调整门可解决上述问题,但投资较大且调整门位置不好咘置。

方案3、是改变凝结水泵水再循环位置现从凝结水泵水泵出口至扩容器减温水这一路加一分支,连接到化学补水至凝结水泵器喉部噴林装置关闭#7低加再循环。系统改造只需加一调整门管道不到 3m,工作量小投资较小,即能实现系统上水量的在线调整又能减少#7低加再循环的回水量,提高了机组经济性

通过以上分析,认为方案3改动简单且改造后一期两台机组均可使用,优于另两种方案我们決定采用方案3,改动如图1所示:(红色为改动部分)

由于化学除盐水补水量不变改造前后的经济分析中可忽略。

凝结水泵水泵额定出口壓力1.8MPa,流量550 m3/h机组200MW,系统只需1.41.5MPa的压力即可,可近似取1.45根据G成正比,可计算出200MW时的凝结水泵水流量为:

7低加再循环回水温度为73.6,对应焓值H1=309.24 kj/kg则每小时能量损失

按照标煤发热量29270 kj/kg,机组年运行7200 h计算机组年节约标煤

按照标煤700/t计算,年节约发电资金

实践生产中在满足除氧器上水量前提下,通过开大扩容器减温水全关7低加再循环,来近似模拟系统改造通过实践试验,真空增加了0.5KPa影响供电煤耗约1.3g/kwh,按單机一年的发电量以14亿kwh计算标准煤价为700元/吨计算,则一年可节约N=1.3×10-6×14×108×700×10-4=127.4万元与理论分析相符合。

6.1 通过理论计算和实践应用可知系统改造后,单机可减少7.916×106 kj/h的能量损失从而年节煤1947.3 t,年经济效益达136.3万元效益可观。

6.2 减少了凝结水泵水母管的过水量和母管压力保證了切换凝结水泵水泵或低加泄漏时,系统的安全性

6.3 利用原系统的喷淋装置,使凝结水泵水泵富裕水量与化学补水以水雾形式布满凝結水泵器喉部整个空间增加机组排汽与化学补水混合换热面积,提高换热效果,其经济性应更显著

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